白鹤滩水电站,国之重器,堪称世界水电行业的“珠穆朗玛峰”。 、

李建兵,带领水电七局机电安装分局的一群金结工匠,在白鹤滩施展十八般武艺,2019年7月7日,历时387天,安装总重量1872.9吨、焊缝总长度1638.314米的左岸首台(1号)机组主机埋件全部安装完成,一次合格率98.9%,达到三峡精品机组的要求。

金沙江没有忘记他,授予他“金沙江流域水电工程优秀建设者”的殊荣。

“匠”由心生 自横刀

时间回到2013年,他还在向家坝水电站忙得“不亦乐乎”,突然接到前往白鹤滩水电站的调令。

“8条引水隧洞压力钢管总节数706节,管线总长度1867.234米,工程总量约2万吨;左岸8台百万千瓦机组主机埋件的安装,单台机组安装总重量达1872.9吨、焊缝总长度1638.314米;质量必须达到三峡精品机组的要求……还是机电安装分局有史以来最大的在建项目”

大家都说李建兵的心比较“大”,但知道这些消息后,他也着实感受到了压力。

酷爱军事历史的他,最膜拜的一首诗是:“山高路远坑深,大军纵横驰奔。谁敢横刀立马?唯我彭大将军。”——他说,这是骨子里透露出来的敢打、必胜的豪气与胆识。

1999年参加工作,从彭山水工厂到苏丹麦洛维,再从向家坝来到白鹤滩,跟“压力钢管、机组埋件”打了20年交道。

从班组见习开始,从技术员到高级工程师,从质检员到质检科科长、副总工、金结队长、安全总监、生产副经理再到现在的工区主任、党支部副书记,一路打拼……先进科技工作者、优秀建设标兵、建设者标兵、优秀项目经理、优秀共产党员等荣誉拿到手软,他硬是从一名毛头小伙成长为水电七局的中坚力量。

“不就是难点嘛!不就是累点嘛!不就是少休息点嘛!”当时,35岁的他,揣着一颗“大”心,眉头都没皱一下,拍马前去。

“匠”心精雕 铸精品

“干,就是了!”

把厂子建成“景点”,是李建兵小试牛刀之作。

白鹤滩水电站左岸压力钢管加工厂分两个生产区,一个位于六城坝营地,占地面积约32000多平米,另一个在下游荒田组焊场,占地面积约12000多平米。

“一步一步的踏勘、一点一点的测量、一个数据一个数据的反复核算、一次又一次的反复推敲、研究,工序的衔接、设备的摆放位置,乃至行走路线,吃饭、睡觉都在想这个事,建厂规划前后修改了十余遍。”李建兵回忆起当时的状态。

如今,大气滂沱、蓝白相间的轻钢厂房与“乐成七局、和融世界”的企业文化交相辉映,流水线作业与优化采用的集中供气系统、门机全滑线运行系统无缝匹配,有创意的中部观光通道、可纳入典范的防腐车间与整齐堆放的钢管,已成为各级领导必到的“景点”,《建厂规划》还被三峡公司收录标准化名册。

三峡集团第三督查组盛赞:“这就是工厂化管理、现场标准化管理的样板!”

进场8个月,取得如此成绩,李建兵却认为“好戏才刚刚开始”。2018年,左岸8台机组同时进行压力钢管、尾水肘管、尾水锥管、基础环、座环、蜗壳的安装;后方制作、前方安装高峰重叠,全年制造突破10000吨,现场安装达14000吨。这才是较劲的一年,也是上演高技术化、高质量化和高机械化视觉盛宴的一年。

一开始,未雨绸缪的他,便咀嚼出“体积大,重量重,难度大”的安装难题:

尾水肘管,进口段内径9400毫米,板厚25毫米,单台重量336.3吨;

座环总重量约467吨,最大外径14160毫米,最小内径11100毫米,高3724毫米;

蜗壳总重652吨,共34节,单节最大尺寸直径8.8米×4.5米,而且,全部采用800兆帕航母所用的高强钢材质,最大板厚达83毫米,成为蜗壳安装工艺新的高峰。

工欲善其事,必先利其器。李建兵祭出“三板斧”。

“要想干出精品,必须靠制度、靠规范管理。”他督促制定《安装工区管理制度汇编手册》,各部门职责界定清楚。

他扎紧安全生产“紧箍咒”,工区下发安全管理制度46项,定期开展应急演练、安全大检查、专项检查,班前“五分钟”预知危险因素、提醒注意、安排解决办法,专职安全员全程督导。

他强调“集体修炼”技术质量,签订焊接质量责任书,每周评定“焊接之星”,开展焊工技术大比武,开展群众性经济技术创新与合理化建议;

他组织宣贯三峡精品工程标准,将工程技术质量部前移一线办公,实行焊接质量专检“白、夜”配;

已完成的2台套蜗壳,焊缝累计长度1527米,经过200%的PT探伤,一次合格率100%,经过200%的UT探伤、100%的TOFD探伤检查,一次合格率99.28%,远远高于合同约定的96%的标准,并且高于三峡精品工程一次探伤合格率98%的标准。

座环的组圆、焊接,厂家虽留有现场机加工余量,但李建兵不走寻常路,以不进行机加工为目标进行精度控制,“1毫米”虽然合格,但在他眼里,依然需要再细致点。最终,焊后水平度误差0.44毫米,上环板圆度误差0.35毫米,下环板圆度误差0.57毫米,上下环板同轴度误差0.06毫米,均实现了不机加工的精度要求,优良率达100%,达到精品工程要求。

“吊装容不得一丝差错,必须做到‘三细’……”李建兵一直紧绷这根弦。

方案细。他亲自踩点,细化技术方案,力求每一个吊装环节平稳安全;

交底细。启动一、二、三级安全技术措施交底,责任到人;

监控细。29人、12对对讲机,现场安全员联动各部位,在厂房设立吊装办公室,随时进行指导、监控和协调。

“直到安全吊装完成的哨音响起,他才重重地‘释放’了几口‘粗气’,睡了个安稳觉。”同事笑谈当时的李建兵。

“他非常重视科技创新成果的创效作用……”上级工程部门对他赞誉有佳,“2017-2018年,上报14项专利,6项获得授权,取得了较好效益。”

“大直径钢管内外壁自动抛丸机”,解决了效率低、质量不稳定、污染大、职业病危害大等难题,缩短工期50%,降低成本300余万元。

“压力钢管洞内自卸移动式液压升降设备”及“压力钢管洞内万向运输自动化对装台车”,提高了运输效率,极大减小转运倾倒风险,实现压力钢管上下升降及旋转同时调节,缩减工期30%;《压力钢管洞内万向运输自动化对装台车》成果,荣获“2018年度中国电建群众性创新创效活动优秀成果一等奖”。

“压力钢管安装竖井施工平台式内支撑”及“压力钢管安装移动式自动化压缝台车”,实现高空平地作业、降低安全风险;同时,突破800兆帕压力钢管“无码”压缝质量要求,节约成本500余万元。

10.2米直径的压力钢管,采用气体保护焊,由4天焊接一条环缝,提高到1.5天完成一条……科技创新成果见了真章。

“匠”心向党 聚合力

“不忘初心,牢记使命”、“坚定信念之火在胸中燃烧!”、“将延安精神传递到每名党员、职工的心中”、“让党旗在工程建设中猎猎飘扬!”——这是李建兵在延安接受精神洗礼的心声。

说起李建兵关心职工,分工会主席郭涛深有体会。一职工家里突发变故,他派人连夜开车9个小时送到彭山家中;有职工喜欢吃面食,他专门增加一名面点厨师;职工过生日,他送卡、送祝福、安排加菜;农民工与职工同要求、同管理、同奖励;关心新分大学生,找他们谈心,即使工作上了有问题,也是耐心指导、教给办法……

就连原先比较“刺”的职工,也说他情商太高,想“偷懒”都觉得对不起他。

李建兵也非常讲原则,有名职工违犯劳动纪律被处罚,与他相识已久且关系较好,想找他疏通,结果被驳回。他非常注意批评的方式方法,通常是在会上当面表扬、下来批评,让人在特别“舒服”的情况下主动检讨……职工充分信任他,走了的都想回来,通知调离的 ,都不想走,都说:工区人情味很浓,愿意跟着李总干,再苦再累也心里爽!

“我要用一个新姿态、新精神、新干劲,继续为公司、分局高质量发展做出新的贡献!”这是李建兵对未来的期许。